最棘手的噴槍問題解決后,中試線運行情況得到徹底改善,項目組很快打通側吹熔池熔煉技術處理二次鎳精礦的全套工藝流程,產出了第一批合格鎳陽極板。 新建成的中試側吹爐被命名為“側吹熔鑄爐”。這臺僅有7平方米的爐窯,已經讓項目組領略到新熔鑄工藝的壓倒性優勢。 熱利用率提高約20%,鎳陽極板金屬化率提高約4%,二次鎳精礦處理能力是原來的8倍……王海玉形容前后差別:“如果反射爐生產陽極板的效率是2G,那么側吹熔鑄爐的效率就是5G!” 國內第一臺大型側吹熔鑄爐在金川集團誕生 中試線打通后,鎳冶煉廠熔鑄系統大規模擴能改造工作緊鑼密鼓地展開。金川集團和鎳冶煉廠決定,拆掉80平方米反射爐,建一臺年產26萬噸鎳陽極板的25平方米側吹熔鑄爐。 在鎳鈷研究設計院會議室,王海玉向筆者展示了26萬噸側吹熔鑄爐的三維設計圖。隨著電腦鼠標的拖動,這臺大型爐窯的精密與龐大逐步展現在筆者眼前。 “為攻克側吹熔鑄爐工藝,我們把鎳鈷研究設計院的軟硬件家底都搬出來了!蓖鹾S窠榻B,團隊采用冶金過程模擬軟件,建立側吹熔鑄系統全流程熱力學機理模型,用計算機提前模擬不同條件下爐窯熱量的分布與走向情況,并在中試爐窯基礎上,綜合比對現存各類側吹爐型,完成爐窯的三維模型設計,確保核心設備設計的精確性,同時,聯合生產一線技術人員共同調整優化,最終選取最優設計方案。 2023年10月份,隨著80平方米反射爐被拆除,鎳熔鑄系統綜合技術改造項目正式開工。 前有高锍磨浮工序產生的二次鎳精礦需要煉化,后有濕法電解工序生產電鎳需要陽極板,夾在兩道工序間的熔鑄工序,必須趕在儲備陽極板用完之前完成改造并順利投產。 2024年4月份,年產26萬噸鎳陽極板的側吹熔鑄生產線實現系統達產達標,到當月底已產出7萬噸鎳陽極板。至此,國內第一臺大型側吹熔鑄爐一舉實現鎳熔鑄工藝的“脫胎換骨”,成為金川集團火法工藝的“網紅”選手。 項目初期一度擔憂“斷供”的金川集團鎳濕法工序工人此刻喜笑顏開。鎳電解一車間工藝技術組組長巫旭算了一筆賬:新側吹熔鑄工藝產出的鎳陽極板在濕法電解時,槽電壓能降低2%~3%,每天可節省電費1萬多元;新陽極板含硫量的降低,也讓陽極液凈化除雜過程中使用的純堿量大幅減少,一天能節省約1萬元!皟H這2項綜合起來,一年能節省750多萬元!蔽仔裾f。
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