、圩⑺。11月7日第1個鉆孔打透,從己二大巷向采面上隅角打鉆孔注水,11月13日向第2個鉆孔注水,注水后火區內溫度下降明顯,至11月26日,共注水l688m3。
3)第三階段(啟封階段)
、倏s封處理。從11月3日至10日,集團公司人員多次到八礦討論火區啟封問題,研究認為,火區封閉前曾多次發生瓦斯爆炸,火區內溫度和有害氣體很高,在短時間內很難達到啟封條件,因此決定先對火區進行縮封處理,從風巷密閉破閉。
11月27日,風巷密閉破開口1.4 m×1.5 m,救護隊員進入火區偵察,發現距采面約40 m有一處冒頂,堵滿巷道無法過人,經檢測,冒頂處CO體積分數為8×10-6、02為5%、CH4為26%、C02為2.5%、溫度58℃。當時采取以下措施:用局部通風機排放風巷冒頂以外的瓦斯;接水管對冒頂區插管澆水降溫;將注氮管由風巷改到機巷密閉上,以減少機巷密閉漏風;扒開冒頂區,進入采面偵察。
經對冒頂處取氣樣分析,CO體積分數為7.4×10-5、02為9.1%、CH4為24.8%、C02為1.98%、 C2H4為1.5×10-6、溫度54℃。隨后及時對冒頂以外22m處進行封閉(板閉)。高位鉆場的7根抽放管被引接至板閉外,繼續向采面上隅角注水降溫,并同時對火區注氮。
、诨饏^啟封。定于12月31日啟封。
3引燃火源的分析
事故發生后,經對事故多次調查分析,排除了因放炮(該面為綜采)、電火(支架前后及上隅角沒有電氣設備,采煤機、運輸機沒有電氣失爆)、煤炭自燃(機、風巷沿頂掘進,巷道沒有明顯空幫,采面、上隅角及兩巷的防火檢測未發現有CO等自燃征兆)、人為等因素引發火源的可能性,初步分析認為引起瓦斯燃燒事故的火源,不排除機械摩擦和采空區頂板垮落撞擊產生的火花。
4經驗和教訓
1)采煤工作面的瓦斯燃燒容易引起瓦斯爆炸。該面10月7日著火至11日完全封閉,從瓦斯監測趨勢圖上看,共發生了27次瓦斯爆燃(爆炸)。發生采面瓦斯燃燒時,在直接滅火效果不佳的情況下,最好是快速封閉。該面先是采取直接滅火,因采空區瓦斯涌出量不均勻,火勢也不穩定,時大時小并上下游動,滅火效果差,瓦斯爆燃的次數和強度越來越大,只好采取封閉措施。
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